有一个200m3/h的反渗透项目,分成两套装置,每套装置的产水量为100m3/h,设计采用海德能公司的低压高脱盐率CPA3反渗透膜,设计回收率75%,每套装置采用8040CPA3膜元件108支,(12:6)×6排列,给水含盐量1000mg/L,温度为25℃,按照公司的设计软件的设计计算,在初始投运时,其系统脱盐率应该在98%以上,运行压力应该不高于1.06MPa(10.6bar)。
系统实际运行时,运行压力与设计压力吻合,但系统脱盐率不到90%,工程公司经过与海德能公司技术人员的多次讨论与原因分析,并且在现场对每一支压力容器的产水电导率进行了测试,测试结果表明,装置*段12支压力容器的产水电导率基本一致,装置第二段6支压力容器的产水电导率基本一致.,并且*段压力容器的产水电导率均低于第二段压力容器的产水电导率,符合反渗透产水的一般规律,从而排除了某些压力容器内存在密封圈泄漏的可能性。
由于现场条件有限,不能进行水质全分析,只有电导率表和pH试纸,在测量给水电导率和pH值后发现,电导率值基本与设计水质相符,用pH试纸测出的pH值大约为7~8,从而排除了水质大幅度变化的可能性。经过反复调查发现,工程公司只是对来水进行简单的预处理后送入
反渗透系统,而甲方所提供的来水实际上已经在另一个车间进行了石灰软化处理,处理后也没有对水进行pH值的调节就送到了反渗透的净化车间,由于工程公司没有在给水系统中设计安装pH表,同时pH试纸又已经失效,因而没有能够发现pH值已经很高的事实。根据这一调查结果,现场及时采取措施通过加酸来调节pH值,在将pH值调整到设计值后,系统脱盐率超过了98%,问题得到了圆满解决。
pH值是水的酸碱度的衡量指标,pH值变化,会影响到水中各种离子的平衡,尤其是碳酸系统离子的平衡,同时也会影响到氢离子和氢氧根离子的含量,而反渗透膜对各种离子的脱除率是不一样的,同时其脱除率会受到pH值的明显干扰,只有在pH值介于6~8之间时,其脱除率*高,当pH值过高或者过低时,其脱除率均会大大降低,而石灰软化处理工艺其pH值往往都超过10,因而导致了本系统脱盐率的大大降低。